中山維修真空泵發(fā)現,影響真空泵工作效率的因素之一是真空泵處于極限狀態(tài)時(shí),第1級排出的水很少,有時(shí)甚至沒(méi)有。因此,第1級泵有大量水排出,可以認為是系統有泄漏。通常的漏氣原因有:墊片沒(méi)裝、裝錯或損壞,螺栓未擰緊,法蘭面損壞,焊縫有沙眼,接頭(壓力表、真空表等)未裝好。
系統漏入空氣是真空泵產(chǎn)生結焦的主要原因,及時(shí)堵漏和防止管線(xiàn)腐蝕是防止結焦的Z好措施。通過(guò)本文-中山維修真空泵分析環(huán)保油裝置中真空泵故障原因,希望能為我們提供了系統在負壓下泄漏的查找方法,同時(shí)為今后新建裝置的材質(zhì)升級積累了寶貴經(jīng)驗。以及,針對環(huán)保裝置中真空泵故障現象,我們應該采取什么樣的措施來(lái)應對。
中山市小欖鎮海泰真空機電設備廠(chǎng)發(fā)現真空泵故障頻繁發(fā)生的直接原因是:一是回收系統漏入空氣,部分溶劑被空氣攜帶進(jìn)入泵體,在高溫下發(fā)生氧化縮合進(jìn)而生成焦炭,二是出口切液不及時(shí),液體長(cháng)時(shí)間積存在缸體內經(jīng)反復高溫壓縮Z后生成焦炭。
環(huán)保油裝置開(kāi)工以來(lái),腐蝕穿孔現象時(shí)有發(fā)生,其主要原因:一是目前裝置操作條件超過(guò)原設計條件,原設計溶劑比正常情況為2:1,而實(shí)際中操作上達到了6:1,管線(xiàn)內液體流速增加,致使管線(xiàn)沖刷、腐蝕加快;二是管線(xiàn)老化減薄嚴重,部分廢油、蒸汽管線(xiàn)彎頭部位厚度不足3mm,裝置改造時(shí)未被發(fā)現;三是原料中含有微量的糠醛溶劑,原料呈酸性,也是造成管線(xiàn)腐蝕的另一主要原因。
在實(shí)際工作中中山維修真空泵通過(guò)摸索發(fā)現:真空泵一旦出現切液閥有白色煙氣冒出,機泵運行負荷重,噪聲明顯增大,檢測運行電流較高,電流達到40A左右(正常運轉電流在26-27A),停泵檢修機泵氣缸體內出現結焦,吸、排氣閥內表面堆積著(zhù)黑色的結焦物使機泵無(wú)法正常運行等情況時(shí),反而能夠間接證明系統已經(jīng)出現了漏洞,這也為我們及時(shí)系統存在的缺陷提供了一定的幫助。
針對中山維修真空泵分析環(huán)保油裝置中真空泵故障原因之后,我們采取的措施有:
(1)發(fā)現真空泵出口切液閥處冒出白煙,并伴有難聞氣味,說(shuō)明系統已出現泄漏,應立即停泵查漏;
(2)對設備、管線(xiàn)進(jìn)行定期測厚,尤其是易發(fā)生穿孔的部位當發(fā)現有減薄現象嚴重的部位應立即進(jìn)行停工檢修和更換,以減少裝置泄漏后對真空泵的損壞;
(3)油杯保持注油暢通,保證真空泵氣缸體內潤滑良好;
(4)泵出口Z低點(diǎn)切液閥處每小時(shí)進(jìn)行一次切液,防止因積液造成撞缸事故;
(5)經(jīng)常檢查缸體振動(dòng)情況,發(fā)現機泵運轉聲音異常及時(shí)停運,并聯(lián)系鉗工對機泵進(jìn)行檢查,找出產(chǎn)生振動(dòng)的原因;
(6)每日對真空泵電流進(jìn)行測量,發(fā)現電流高于正常運行電流50%,應停泵聯(lián)系鉗工處理;
(7)為防止氣體內攜帶雜質(zhì)進(jìn)行真空泵進(jìn)口閥,影響閥正常工作,水洗罐不得擅自停用,液位應保持在規定的區內。 http://m.elchurrito.com/